它意味着我要带领整个团队,为红安生产与解冻工序持续保驾护航,我深知,未来的路还很长,但我已做好准备,继续在工业供热事业的道路上砥砺前行。
在锅炉房轰鸣的运转声中,我逐渐意识到,保障水蒸汽工业锅炉稳定运行的,不仅是炉火的温度与机械的精密,还有那看似透明却暗藏玄机的锅炉用水。
与化验员的频繁交流,以及对水质化验数据的深度钻研,如同为锅炉运行装上了精准的 “健康监测仪”,在无数个日夜中发挥着不可替代的关键作用。
每天清晨,当第一缕阳光洒进锅炉房,我总会准时来到化验室。这里的空气里弥漫着淡淡的化学试剂气味,各种玻璃器皿在实验台上整齐排列,仿佛等待着揭开水质奥秘的时刻。
化验员小李熟练地操作着仪器,将取水样、过滤、滴定等一系列流程行云流水般完成。“今天的水样酸碱度 pH 值为 7.8,总硬度达到了 180mg/L,比昨天略有上升。”
小李盯着检测数据说道。我立刻掏出笔记本,仔细记录下这些关键数据。在工业锅炉运行中,pH 值若长期低于 7,会导致金属管道酸性腐蚀;而总硬度超标,钙、镁等离子就会在管道和炉壁上形成水垢。
根据行业标准,工业锅炉用水的 pH 只需维持在 10 - 12 之间,总硬度应控制在 60mg/L 以下,当前的数据显然已亮起了 “红灯”。
为了探寻数据异常的根源,我和小李带着采样工具,沿着供水管道逐一排查。我们俯下身,用采样瓶在各个节点取水,冰凉的水溅在手上,带来阵阵寒意。
回到化验室,经过反复检测,终于发现是软化水设备的树脂层出现了部分失效。正常情况下,软化水设备能将原水总硬度从 300mg/L 降低至 30mg/L 左右,而当前设备处理后的水总硬度只能降到 180mg/L,远远达不到标准。
小主,
我立即联系维修人员对树脂层进行更换和再生处理,经过一番紧张的抢修,设备恢复正常运行。三天后的水质检测显示,总硬度降至 55mg/L,pH 值也回升到 10.2,各项指标均回归到安全区间。
除了日常监测,在锅炉启动和停炉阶段,水质数据更是起到了决定性作用。有一次,锅炉计划停炉检修一周。
停炉前,我和小李对炉水进行了全面检测,发现溶解氧含量达到了 0.3mg/L,远超停炉保护要求的 0.1mg/L 以下。若不进行处理,在停炉期间,高含量的溶解氧会加速金属部件的氧化腐蚀。
我们迅速制定方案,采用碱液法对锅炉进行停炉保护,将氢氧化钠和磷酸三钠按比例配制成保护液注入锅炉,使炉水 pH 值提升至 12.5,有效隔绝了氧气与金属的接触。一周后锅炉重新启动时,内部金属部件完好无损,为公司节省了数万元的维修成本。
通过长期的水质监测和数据分析,我们还发现了一个规律:当原水浊度超过 10NTU 时,锅炉的热效率会下降 3% - 5%。基于这个发现,我们在供水系统前端增设了高效的过滤装置,将原水浊度稳定控制在 5NTU 以下。